從突破瓶頸到增效創收,重慶鋼煉鋼廠將工藝難題轉化為降本新路徑
2026-04-16 00:26:22
煉鋼過程中,每次更換鋼包、中間包時,都會留下一些餘鋼和餘渣——這就是“鑄餘渣”。它是鋼渣和鋼液的混合體,富含熱能與可回收物料,對其回收利用具有顯著的經濟和環保價值。
從cong去qu年nian四si季ji度du起qi,隨sui著zhe精jing益yi生sheng產chan的de持chi續xu推tui進jin,精jing煉lian工gong序xu的de生sheng產chan節jie奏zou與yu成cheng本ben控kong製zhi逐zhu漸jian成cheng為wei製zhi約yue全quan流liu程cheng生sheng產chan的de瓶ping頸jing。對dui此ci,煉lian鋼gang廠chang係xi統tong梳shu理li問wen題ti,將jiang“熱態鋼包鑄餘渣回收利用”確定為攻關重點,一場工藝革新攻堅戰就此打響。
突破慣性思維:老問題需要新解法
“鑄造餘渣回收,以前我們開展過相關實現,把舊方案改改不就行了?”在第一次工藝討論會上,有工程師這樣認為。
話雖如此,但如今的煉鋼生產早已今非昔比——安全環保要求日益嚴格,工藝技術快速發展,生產模式也發生了深刻變化,舊經驗已難以適應新形勢。
麵對新挑戰,煉鋼廠組織技術骨幹,開展了深入細致的調研,最終形成《熱態鋼包鑄餘渣回收實施方案》及配套操作規程,為工藝落地打下堅實基礎。
工藝落地,從每一個環節抓起
為了確保新工藝紮實推進,攻關組全麵落實責任,從方案優化、人員培訓、過程跟蹤到效果評估、激勵機製,進行全程閉環管理。
工藝試驗剛開始三天,攻關組就收集到來自生產一線的八條“金點子”。比如:“建議參照二係列鋼包蓋改造現有設備,防止倒渣時灑落”“回收鑄餘渣的爐次,LF首次脫氧劑可減半,避免溢渣”……這些實操建議均被采納,並融入持續更新的方案中。
實實在在的效益:時間省了,成本降了,環境好了
“我對比過了,回收鑄餘渣的爐次,同樣溫度條件下,LF升溫時間能縮短3分鍾,渣料少加200多公斤,員工勞動強度減輕了,連現場噪音都小了。這工藝確實好,咱們應該能收盡收!”LF爐爐長宋紅星在實際操作後感慨道。
據統計,自該工藝實施以來,熱態鋼包鑄餘渣回收比例從最初的58.9%穩步提升至81.28%。與此同時,LF平均升溫時間縮短5.9分鍾/爐,噸鋼石灰消耗降低2.05公斤,綜合生產成本下降9.8元/噸。
接下來,重慶鋼煉煉鋼廠將繼續深化該工藝的迭代升級,進一步擴大不同精煉路徑下的鑄餘渣回收比例,為高效煉鋼、綠色煉鋼注入持久動力。(包廣團 劉曉峰 劉雙賓)
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:溫曉霞
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