陝鋼龍鋼煉鋼廠多項指標創國內一流
2026-04-16 05:00:43
本報通訊員 劉海瑞 李曉豔
新年伊始,陝鋼龍鋼公司煉鋼廠瞄準“國內一流、行業領先”目標,響應“守正出奇 創新賦能”總要求,係統思考,主動出擊,一手抓疫情防控,一手抓生產經營,紮實落實各項措施,多項指標創國內一流水平。
統籌兼顧 科學組織 凸顯高效生產
該單位以生產調度為核心,通過細化生產組織,嚴抓過程工序管控,形成以連鑄為中心、轉爐為基礎、設備作保障、安全是關鍵、溫度為靈魂的生產組織理念,通過嚴格控製工序時間,爭分奪秒,提高生產緊密度,以時間換效率,以效率換效益。
為wei給gei連lian鑄zhu提ti供gong優you質zhi鋼gang水shui,提ti高gao轉zhuan爐lu終zhong點dian控kong製zhi命ming中zhong率lv,降jiang低di出chu鋼gang溫wen度du,加jia快kuai生sheng產chan節jie奏zou,該gai單dan位wei從cong硬ying件jian上shang想xiang辦ban法fa,在zai軟ruan件jian上shang添tian措cuo施shi,與yu煉lian鐵tie廠chang協xie同tong聯lian動dong,積ji極ji協xie調tiao鐵tie水shui儲chu備bei及ji鐵tie水shui分fen流liu,及ji時shi處chu理li兌dui鐵tie口kou,減jian少shao兌dui罐guan影ying響xiang,加jia快kuai兌dui罐guan節jie奏zou。該gai單dan位wei同tong時shi安an裝zhuang抑yi塵chen裝zhuang置zhi,提ti高gao除chu塵chen抑yi塵chen效xiao果guo;調度人員精心組織生產,根據鐵水存儲量科學調整廢鋼配比,控製鐵水壓罐數量,減少鐵水溫降,更好地服務轉爐;嚴控兌鐵、加廢鋼節奏,縮短工序時間;優化氧槍噴頭參數,采用大流量高氧壓操作模式;實施底吹大流量操作,提高前期脫磷效果,縮短轉爐供氧時間;采用聲呐化渣係統、轉爐擲落式在線自動檢測工藝,實施不倒爐出鋼,同時對出鋼口進行擴徑優化,有效縮短了轉爐冶煉周期,使轉爐冶煉周期由30分鍾/爐縮短至26分鍾/爐,120噸轉爐出鋼溫度達到1620℃。
全員創新 建言獻策 爭做創效先鋒
為達到煉鋼高效生產要求,使轉爐與連鑄工序間節奏匹配,該單位技術人員圍繞連鑄“三恒”澆注目標,通過中包加高擴容、實施側排渣工藝、大包水口擴徑、源頭管控二冷水水質、優化配水工藝、定期清理噴頭、優化噴嘴型號等方式提高冷卻效果,提高連鑄拉速。
該單位全麵實施連鑄結晶器液麵自動控製等工藝,提高了生產效率;自主設計吹氬在線自動調溫裝置,實施中包連續測溫,精準調控中包溫度,為低溫快鑄奠定基礎。
該單位充分利用鋼水富餘熱量,在轉爐出鋼期間往鋼包內配加高錳鐵塊,吹氬站配加非定尺、鋼筋頭等清潔廢鋼,降低合金成本;實施微合金化工藝,形成铌鋼、铌釩鋼、微氮铌鋼、微氮釩鋼等多種成分模型,根據合金市場價格實施調整生產工藝,進一步降低合金生產成本。
同時,該單位依靠技術進步,開展多項科研項目,多項關鍵技術指標實現新突破,120噸轉爐鋼鐵料消耗為1048kg/t,轉爐爐齡達到國內先進水平;同等裝備條件下,轉爐生產效率達到行業領先水平,為公司實現高效低耗生產模式奠定了堅實基礎。
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:網站實習2
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