中南股份煉鋼廠維檢車間多措並舉激活降本“新動能”
2026-04-16 07:59:07
寶武集團中南股份煉鋼廠維檢車間以“精益管理、極致降本”為目標,聚焦設備維護痛點,通過技術創新、修舊利廢和精準施策,在拉矯機電機修複、喂絲導管優化、翻包機部件重組等領域實現突破,累計節約成本超5萬元,以實際行動詮釋“人人都是降本主體,處處皆有增效空間”的責任與擔當。

“妙手回春”:修複降本超2萬
連鑄生產線拉矯機電機的穩定運行直接影響鑄坯質量與生產效率。此前,1、2號機拉矯機電機因長期高溫、潮濕環境導致絕緣異常、軸承磨損,傳統送修模式不僅周期長、成本高,還易影響生產節奏。
維檢車間連鑄電氣班組迎難而上,以“精準診斷+現場抽芯”破題:通過紅外測溫、絕緣檢測等手段鎖定“僅需抽芯換軸承+防水處理”的核心問題,避免盲目拆解浪費;在下線電機旁搭建臨時維修站,自主完成外殼拆卸、軸承更換、線圈烘幹等工序,單台維修時間縮短至3天;修複後通過電流測試、空載試機、帶載模擬三重檢驗,確保電機完全達標。
本月累計修複3台拉矯機電機,直接節約新品采購成本2萬多元,且修複後電機已穩定運行超200小時,徹底擺脫“被動換件”困境。
“變形記”:小革新撬動大節約
轉(zhuan)爐(lu)喂(wei)絲(si)機(ji)導(dao)管(guan)雖(sui)單(dan)價(jia)不(bu)高(gao),但(dan)因(yin)鋼(gang)水(shui)飛(fei)濺(jian)黏(nian)附(fu)鋼(gang)渣(zha),每(mei)月(yue)需(xu)更(geng)換(huan)數(shu)量(liang)較(jiao)多(duo),不(bu)僅(jin)消(xiao)耗(hao)人(ren)力(li),更(geng)因(yin)堵(du)塞(sai)導(dao)致(zhi)鋼(gang)水(shui)成(cheng)分(fen)波(bo)動(dong),成(cheng)為(wei)班(ban)組(zu)降(jiang)本(ben)“老大難”。
冶煉機械班以“角度優化+剪接補”雙管齊下。通過現場試驗發現,調整導管角度可減少鋼渣飛濺附著麵積60%,月均更換量下降一半,備件成本直降50%;對報廢導管“二次利用”,用割槍清除端部鋼渣、矯正變形段,或剪切保留中間完好部分,經彎管機複形、焊縫打磨後重新上線。通過複用報廢導管節約成本3000多元。
如今,優化後的喂絲導管壽命延長至45天,助力鋼水成分合格率提升,真正實現“降本不降質”。
“舊件重生”:自主創新省下3萬元
6號連鑄機翻包機減速機與電機故障,常規更換需3萬餘元,且停機時間長。
二連鑄機械班班長成軍帶領團隊以“舊件重組+自主設計”闖出新路。自主設計20mm厚鋼板階梯式減速機底座,優化動力傳動角度,解決新舊部件適配難題;從倉庫篩選淘汰的舊減速機抱閘、電機,經性能檢測後重組,替代新品;通過反複校準傳動精度、動力輸出,使重組係統完全適配卷簾門需求。整套方案直接節約成本3萬元。
從電機抽芯到導管優化,從舊件重組到自主創新,維檢車間用一個個“金點子”證明,降本不是“選擇題”,而是“必答題”;增效無需“高大上”,貴在“用心幹”。 (黃寶華)
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:溫曉霞
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