中南股份煉鐵廠員工將算賬經營理念轉化為降本增效實在成果
2026-04-16 22:50:54
寶武集團中南股份煉鐵廠員工以“四化”“四有”為方向,以精益管理為抓手,以“斤斤計較”的成本意識、“分秒必爭”的效率追求,將算賬經營理念轉化為實實在在的降本增效成果,生產一線湧現出一批敢創新、善攻堅的團隊。
優化真空泵工作液溫度控製係統提質降本
1-2#jiaoluhuachanzhenkongtansuanjiafatuoliucaiyongtansuanjiaxishoujiaolumeiqizhongdeliuhuaqing,ranhouzaizhenkongzhuangtaixiajiexichulai。youyugongchengshejishijinshezhixunhuanshuiyilushuiyuanyuzhenkongbenggongzuoyelengqueqijinxingjianjielengquejiangwen,shouxunhuanshuiwenduyingxiang,zhenkongbengzhenkongduyizhiwufadadaogongyiyaoqiu。zhedaozhituoliufuyejiexixiaoguobujia,zuizhongzaochengtuoliupinyetansuanjiahanliangbudabiao、副鹽含量高,煤氣脫硫效果差,出現外送焦爐煤氣硫化氫超標、硫酸產量低等問題。
jiaohuachejianhuachanjinghuayibantuanduizongjiexianchangcaozuojingyan,duizhenkongbenggongzuoyewendukongzhixitongjinxingyouhua,jiangdizhenkongbenggongzuoyewendu。gaituanduidadanchuangxin,tichuweizhenkongbenggongzuoyelengqueqiyinrudiwenshuiluzuoweilengqueshuiyuan,yijiangdizhenkongbenggongzuoyewendu,tigaozhenkongbengzhenkongdujizaishengtajiexixiaoguo。tamenyishiliyongdiwenshuijiangdizhenkongbenggongzuoyewendu;二是保留原真空泵工作液冷卻器循環水路,在冬夏季節氣溫變化時可互相切換使用,節約蒸汽和電能消耗。
經過一個月的運行驗證,真空泵工作液溫度降低、真空泵真空度提高,再生塔的解析能力增強,煤氣脫硫效率提升,確保外送煤氣質量達標,硫酸產量提高。此項改造產生的年化效益達5.57萬元,同時保證了外送煤氣完全達標。
安裝活動排料閥降低設備故障處理時間
7號爐供料輸送線S102皮帶負責將燒結礦連續送往7號爐。為滿足高爐大流量需求,其日常帶速為2.5m/s,瞬時最大料量可達800-1000t/h。一旦因皮帶壓死、偷停、柱銷斷裂或網絡故障停機,尾部溜槽在1分鍾內即可堵滿燒結礦(約15t)。堵料會沿S101皮帶倒灌,導致6號爐麵臨同步斷料風險,同時增加清料費用。據統計,2025年1-6月份月均堵料6次,傳統處置方式每次需4人2小時拆除尾部擋邊,同時5人連續作業3小時才能將堵料清空、疏通皮帶。此外,每月還需安排2次集中清理卸下來的燒結礦,每次2人連續作業8小時,每月產生人工成本4250元,且作業現場不符合超低排要求。
yuanshaochejianyuanliaoquyutuanduiduocidaoxianchangzhakanxianzhuang,tichuzaipidaiweibudaoliaocaodetiedangbanshangfangkaikongjiazhuangyuanguan,yibianzuikuaisudujiangliucaoneidejiliaopaichudaodimian,jianshaoguzhangchulishijianheqingligongzuoliang。gaizaohoude7-9月(yue),在(zai)發(fa)生(sheng)故(gu)障(zhang)堵(du)料(liao)時(shi),班(ban)組(zu)無(wu)需(xu)拆(chai)卸(xie)擋(dang)邊(bian),也(ye)不(bu)用(yong)拆(chai)托(tuo)輥(gun)支(zhi)架(jia)來(lai)卸(xie)料(liao),能(neng)第(di)一(yi)時(shi)間(jian)以(yi)最(zui)快(kuai)速(su)度(du)將(jiang)堵(du)料(liao)通(tong)過(guo)溜(liu)槽(cao)排(pai)出(chu),省(sheng)時(shi)又(you)省(sheng)力(li)。故(gu)障(zhang)處(chu)理(li)時(shi)間(jian)從(cong)180分鍾縮短至≤10分鍾(開閥3分鍾+排料5分鍾+複位2分鍾),清理人力由4人減少至1人,勞動強度顯著降低,人工成本清零,直接產生經濟效益4250元/月。
下一階段,該團隊計劃將“活動排料閥+溜槽直落”模式複製到S101、S103等6條皮帶尾部溜槽,並同步加裝堵料報警與自動開閥聯鎖裝置,實現無人化應急排料。 (鄧娟)
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:溫曉霞
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