萍安鋼鐵疫情後穩健發展 1-7月實現銷售收入109億元
2026-04-16 07:32:30
今(jin)年(nian)一(yi)季(ji)度(du)一(yi)場(chang)突(tu)如(ru)其(qi)來(lai)的(de)新(xin)冠(guan)肺(fei)炎(yan)疫(yi)情(qing)使(shi)整(zheng)個(ge)鋼(gang)鐵(tie)行(xing)業(ye)受(shou)到(dao)嚴(yan)重(zhong)影(ying)響(xiang),其(qi)中(zhong)對(dui)生(sheng)產(chan)建(jian)築(zhu)用(yong)材(cai)的(de)鋼(gang)鐵(tie)企(qi)業(ye)的(de)影(ying)響(xiang)最(zui)為(wei)嚴(yan)重(zhong)。隨(sui)著(zhe)國(guo)民(min)經(jing)濟(ji)企(qi)穩(wen)回(hui)升(sheng),國(guo)內(nei)鋼(gang)鐵(tie)市(shi)場(chang)形(xing)勢(shi)好(hao)轉(zhuan),萍(ping)安(an)鋼(gang)鐵(tie)深(shen)入(ru)推(tui)進(jin)降(jiang)本(ben)增(zeng)效(xiao),著(zhe)力(li)保(bao)持(chi)產(chan)銷(xiao)兩(liang)旺(wang),1-7月實現銷售收入109億元。
著力保持產銷兩旺
一季度,萍安鋼鐵一手抓疫情防控、一手抓生產穩定,但因受疫情和建築工地複工複產一度延後的影響,鋼材產量同比下降7.5%,一季度銷售收入同比下降24.91%。
隨著國內疫情得到有效控製,為提高企業競爭力,萍安鋼鐵以全方位“賽馬”機製為動力,不斷提升幹部員工“前有金山、後有老虎”的“賽馬”意識,不斷提質增產,優化各項技術經濟指標。通過不斷自我加壓,4-7月份,每月均超額完成生產任務,煉鋼鋼鐵料消耗不斷下降,軋材實物成材率、自發電量等指標創曆史最好水平。
為釋放因疫情帶來的鋼材產品庫存積壓,萍安鋼鐵銷售公司積極轉變思路,由困難時期的“把貨賣出去、把錢收回來”轉變為資源流向優化階段的“核心區域增量即增效”。為了實現“量價齊升”mubiao,jianchijingxihuaguanli,youhuayunshufangshi,tiaozhengchanpinjiegoubingyankongziyuanliuxiang,weiqiyechuangzaozuidaxiaoyi。zhenduiyijiduxiaoshougongzuoqingkuang,xiaoshougongsijieheyuzhanlvekehudejinyibuhezuoyaoqiu,duibumenfengonghexiaoshoucelvejinxingdadangaige,jizhongyoushi,tongchoujihua。tongshi,jiadagangcaipeisongkuziyuanliuzhuan,tishenggongchengzhifafuwuzhiliang。suizhexiaoshoumoshizhenghe,xiaoshougongsijishitiaozhengxiaoshousilu,qiangtiaogongchengzhifadezuoyong,fahuipinguiqiquanhewuliukuaisuxiangyingdeyoushi,jijiqiangzhanjiujinhexinshichangfene,tishengqiyexiaoyi。
深入推進降本增效
在全國新冠肺炎疫情取得階段性勝利、各行各業加速複工複產之際,積極貫徹落實方大集團開展“全麵降成本 大幹一百天”活動的建議,萍安鋼鐵迅速行動,發動全員降本,深入挖潛增效,努力提升企業競爭力。
燒結工序在進口鐵礦石等原料價格大幅上漲的情況下,不斷優化配煤配礦。高爐工序不斷優化爐料結構,嚴把“三關”。嚴把原燃料“入口關”,增加主焦庫存、優化焦炭品種、穩定爐料結構;嚴把生產“過程關”,采取高富氧操作,抓好生產過程控製,加強完善高爐爐缸、爐型預警機製,努力降低休風率及設備故障;嚴把鐵水“出口關”,科(ke)學(xue)管(guan)控(kong)爐(lu)前(qian)出(chu)鐵(tie),做(zuo)好(hao)鐵(tie)口(kou)維(wei)護(hu),降(jiang)低(di)爐(lu)外(wai)物(wu)資(zi)消(xiao)耗(hao),提(ti)高(gao)高(gao)爐(lu)出(chu)鐵(tie)正(zheng)點(dian)率(lv)和(he)均(jun)勻(yun)率(lv),減(jian)少(shao)爐(lu)外(wai)事(shi)故(gu)。與(yu)此(ci)同(tong)時(shi),積(ji)極(ji)開(kai)展(zhan)高(gao)爐(lu)勞(lao)動(dong)競(jing)賽(sai)和(he)降(jiang)本(ben)攻(gong)關(guan),提(ti)高(gao)員(yuan)工(gong)降(jiang)本(ben)增(zeng)效(xiao)的(de)積(ji)極(ji)性(xing)和(he)主(zhu)動(dong)性(xing)。
煉鋼工序努力提升生產節奏,合理控製廢鋼和鐵水配比,確保經濟型冶煉;製定全麵降成本推進方案,抓緊抓實每天的降本措施落實;開展技術攻關,推廣使用鋼包全程加蓋,降低出鋼溫度,積極開展小改小革活動。
軋鋼工序以曆史最好水平為目標,在產量、成材率、電耗、煤氣消耗、水耗、備件消耗等方麵,對成本指標進行細化、分解和對標挖潛,確保經濟、高效、科學組織生產;從細節入手,通過切實加強班組成本核算工作,挖潛堵漏,減少生產過程中的浪費現象;進一步規範工藝操作,優化工藝流程;開源節流,大力開展修舊利廢、小改小革。同時樹立事故是最大浪費的理念,加強設備潤滑、點巡檢等基礎管理,確保滿負荷組織生產。
原料係統著力降低物流費用,進口礦物流運輸打破固有思路,通過采購和物流聯動、提前合理布局、二程船轉水招標比價、強化多方協作等有力措施,使長株潭低價運輸線路月度運量屢創新高,降低進口礦物流運輸成本。
與此同時,該公司各單位、部門走出去,到先進鋼企對標學習,取長補短,促進進一步挖潛降本。
咬定降本目標不放鬆,萍安鋼鐵把成本管理貫穿於生產經營的全過程,取得階段性成果。4—7月份與3月份基數比較,剔除品種結構影響,萍安鋼鐵成本降低率為4.91%。1-7月,萍安鋼鐵配煤配礦實現降本5391.36萬元;通過優化廢鋼消耗結構,在2019年的基礎上實現降本75.03萬元;通過直螺和盤螺成分優化,創效1968.97萬元。(李婀芬)
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:網站實習3
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