優化連退圓盤剪區域程序降低故障率
2026-04-16 05:05:50
冷軋連退生產線是江西新鋼集團公司自動化控製水平最高的一條線,全線除入口、平整機、出口關鍵崗位,其餘區域無操作人員。年設計產量70萬噸,平均每天約1944噸,平均全線生產速度為260米每分鍾。在保證爐子工藝段高速生產的同時,留給入口上卷、平整機換輥、出口剪切穿帶卷取、大概最低隻有3分鍾的時間,退火爐、平整機以及出口圓盤剪的穩定正常運行,直接影響鋼卷的成材率,嚴重可能引起停機斷帶。
設備投產至今,圓盤剪係統設備(包括廢邊卷球機)一直故障率很高,圓盤剪切邊精度差,切邊帶鋼時有邊浪產生;刀頭卡鋼,引起停線問題;廢邊卷球機功能缺失,不能正常使用;liantuihoudechengpinyouyaoquzhongjuanxianqiebian,fanfulangfeihenda。tongguofenxichukoujianqiequyugongyijishebei,xinganggongsizidonghuabuzhacaizidonghuachejianliantuizuoyequjishurenyuanfaxianyingxiangdeyinsuzhuyaoyou:一、刀刃的質量和刀片的縫隙及重疊量的標定調整;二、剪切區域的張力;三、廢邊卷取機不堆料的連續正常運轉。
針對上述原因,新鋼自動化部連退作業區技術人員做了如下改進:
一是根據工藝要求修改圓盤剪自動控製程序:優化圓盤剪區域的張力控製,解決圓盤剪區張力波動大引起帶鋼抖動,邊部起浪問題;對圓盤剪的重疊量、間隙量自動標定控製進行分析完善,提高數據的準確性。二是對廢邊卷球機的控製係統進行改造,修改程序:原係統隻能在機旁操作,現在出口操作室製作操作畫麵,操作人員實現了遠程操作,降低了勞動強度;因廢邊卷球機在運行時振動很大,卷徑測量改用激光檢測儀,比原來用編碼器測量更穩定;機械臂位置控製原來用接近開關,現用編碼器定位,接近開關作為極限位,增強了精度和穩定性;在卸卷時卷取機能自動卷取,手動切卷後係統能夠正常投入自動運行。三是畫麵增加保養提示:將所有刀片行走的公裏數納入自動累計,分A/B刀分別累計計算,以便於提醒計劃換刀。
tongguojishugaizao,dadajiangdileshebeiyunxingguzhanglv,shixianleyuanchengkongzhi,jianshaolecaozuorenyuan,jiangdileweihurenyuandelaodongqiangdu,shixianleduidaigangbianbugaojingdu、全自動剪切。(嚴小斌、鄒勇齊)
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:網站實習3
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