陝鋼漢鋼:“智能噴吹”效益凸顯
2026-04-16 04:05:11
陝鋼集團漢鋼公司煉鐵廠1#高爐噴煤係統建成投產已有八年之多,煤粉噴吹係統采用3罐guan並bing列lie下xia料liao,總zong管guan加jia分fen配pei器qi的de直zhi接jie噴pen吹chui工gong藝yi,手shou動dong噴pen吹chui方fang式shi。隨sui著zhe高gao爐lu冶ye煉lian技ji術shu的de不bu斷duan進jin步bu,生sheng鐵tie產chan量liang日ri漸jian提ti高gao,噴pen吹chui能neng力li難nan以yi滿man足zu煤mei比bi150kg/t以上要求,並且在噴吹過程中,氮氣、壓縮空氣消耗量大,噴吹管道磨損嚴重,給生產和設備維修帶來諸多的不利影響。
為了提高噴吹穩定性和噴吹量,降低能耗,減少設備磨損,煉鐵廠在2#高爐智能噴煤係統改造成功經驗的基礎上,進行了1#高爐噴煤係統智能改造。
此次改造,利用原有煤粉噴吹係統3個噴吹罐和稱量儀表設備,噴吹管道、閥門等基礎設施,在滿足工藝要求的前提下,采用PLC自動化控製係統,安裝可調濃相煤粉輸送器、改造噴吹係統工藝管道、更換氣動調節閥及連接閥門組、新增氮氣回收管道、智能噴吹軟件控製係統等設施,形成短流程並罐交替噴吹及總管加分配器高濃相噴煤,實現對管道無磨損的高濃相輸煤,並保證連續、穩定、均勻向高爐每個風口噴吹煤粉,達到“一鍵式”智能化全自動噴煤,使工藝整體優化、置換比提高。
據悉,改造實施後,操作人員按照高爐要求輸入噴煤量,係統根據瞬時量調節噴煤罐壓,對噴煤速率及時調節,噴吹速率波動控製在±5%的範圍內,管道內煤粉連續、穩定、均勻,輸送煤粉能力從23t/h提高到26t/h,高爐噴煤比從130kg/t提高到150kg/t。煤比提高、焦比下降,生鐵成本大幅度降低,智能噴吹改造,噴煤均勻噴吹,同時噴煤濃度達到40-90Kg/Kg,氮氣、壓縮空氣消耗相應降低,管道磨損減少。
據計算,僅降低能耗氣量一年就可直接創效70萬元以上,同時使得高爐接收煤粉能力增強,高爐冶煉強度提高,大煤量噴吹還有利於改善爐缸的工作狀況,為高爐穩定、高效、高產、低成本奠定了基礎。(賈振鋒 羅景春)
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:網站實習3
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