6月9日,江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司煉鋼廠從接到供江蘇天淮鋼管有限公司的5000噸12MnV新品生產計劃開始,就立即著手該鋼種的生產組織準備。12MnV管坯鋼殘餘元素要求高,硫、磷含量低、成分範圍窄,成品氧和氮要求標準高,控製難度非常大。
“磨刀不誤砍柴工”-研究工藝,製定措施
針對產品生產難點,煉鋼廠技術設備科提前召集生產技術骨幹討論工藝和研究細節。轉爐如何控製Cr、Ni、Mo、Cu等殘餘元素,最大限度的脫磷脫硫;如何保證進站成分穩定,把握生產節奏;精煉爐的成分如何精確控製,尤其是低碳鋼的超低硫控製;連鑄澆鑄如何保證穩定性和做好保護澆注都是此次生產的重中之重。通過開展“頭腦風暴”,大家將這些注意事項以表單的形式羅列出來,彙總成《生產前風險預知提醒卡》分發到生產班組現場。技術設備科工藝員以及一車間各工序技術員做好了排班工作,分早、中、夜班全程技術指導和工藝督查。
6月11日,第一個中包生產前,跟班人員又對生產班組進行了技術要點培訓,“斧刀磨快,靜等柴來”。
“工欲善其事,必先利其器”-產前準備,抓好源頭
為wei了le確que保bao殘can餘yu元yuan素su不bu超chao標biao,控kong製zhi殘can餘yu元yuan素su的de源yuan頭tou,本ben次ci生sheng產chan用yong的de廢fei鋼gang全quan部bu使shi用yong優you質zhi碳tan結jie鋼gang切qie頭tou切qie尾wei。連lian鑄zhu工gong序xu積ji極ji組zu織zhi人ren員yuan對dui碳tan結jie鋼gang廢fei坯pi進jin行xing切qie割ge、堆放、轉運。轉爐廢鋼場地專門開辟出一塊“自留地”,用於碳結鋼廢坯的堆放。
針對硫是此次生產的最大控製難點,KR脫硫站作為生產的第一站,認真做好生產前準備,提前更換了攪拌槳、渣灌和扒渣頭,使脫硫設備運行狀態處於最佳。
轉爐做好了出鋼口和擋渣滑板的更換,提前兩爐使用優質碳結鋼對爐內爐渣進行置換;精煉爐控製更換電極和料倉的檢查;連鑄工序把好最後一道關,中包烘烤、噴嘴、結晶器振動、電磁攪拌等生產前檢查按部就班,逐一確認。所有工序“劍已磨畢,霜刃待試”。
“丁是丁,卯是卯”-生產控製,精益求精
6月11日,第一個中包的12MnV正式生產,KR脫硫站認真挑選優質鐵水,通過對比選擇最佳的鐵水進行深脫深扒;扒渣工操作著扒渣手柄,打好組合拳,將脫硫後的殘渣認真的扒除幹淨;轉爐通過雙渣,進一步降低硫含量。通過一係列的措施,出鋼硫基本控製在0.010%以下,最好的達到了0.007%,創造了出鋼硫的最好紀錄,為精煉的深度脫硫創造了條件。
精jing煉lian爐lu根gen據ju進jin站zhan情qing況kuang,進jin行xing快kuai速su成cheng分fen調tiao整zheng和he升sheng溫wen,盡jin快kuai創chuang造zao最zui佳jia脫tuo硫liu氛fen圍wei,加jia速su深shen度du脫tuo硫liu。精jing煉lian爐lu長chang就jiu站zhan在zai酷ku熱re的de操cao作zuo平ping台tai上shang觀guan察cha爐lu渣zha情qing況kuang,少shao量liang多duo次ci的de打da著zhe脫tuo氧yang劑ji,保bao證zheng脫tuo氧yang效xiao果guo,鞏gong固gu脫tuo硫liu成cheng果guo。
連鑄平台上澆鋼工時刻關注著鋼液麵波動,及時添加保護渣,定時檢查氬封和耐材的侵蝕情況;班長頂著高溫,認真檢查鑄坯的表麵質量、切割質量和定尺長度,嚴格按照標準化操作把好生產最後一道關。
就這樣,一包包優質的鋼水順利鑄成一根根火紅的鋼坯。6月12日6:00,第一個中包12爐成功生產出來了,煉鋼廠技術科及時對生產中的異常情況進行總結固化,為下麵的生產積累了經驗。
截止6月23日上午11:20,6個中包共計62爐12MnV 全部冶煉結束,煉鋼廠保質保量地完成了生產任務,同時為低碳超低硫鋼的批量生產積累了寶貴的經驗。