中南股份煉鐵廠幹熄焦二班在算賬經營中創造實在效益
2026-03-27 08:37:02
寶武集團中南股份煉鐵廠焦化車間幹熄焦二班將精益管理作為降本增效的“金鑰匙”,在抽油工具革新、設備搶修攻堅、排水係統改造等具體工作中,取得了實實在在的降本效果。
抽油工具革新
麵對3號CDQ油站抽油作業中“汙染、灑漏、雜質”三大痛點,班長李翔帶領團隊對照“操作精細化”標準,實測20組數據後繪製工具草圖,通過角鋼支架實現油抽與桶底5cm精準控距,以可調節抽管解決落差難題,配套瀝幹槽設計踐行“效益最大化”目標。該工具投用後,單油站年節約損耗1200元,一人操作效率提升50%,將“有作為”的要求落實到每一滴油的精益管理中。
鑄鐵泵搶修
3月31日事故加壓泵鑄鐵裂縫搶修中,該班組以“有擔當”的責任意識突破困局:當換泵需4417元且周期長時,焊工顏建平以“有本領”的技能儲備,參照“管理係統化”思路製定“打磨-焊接-應力釋放”三步法:自製工具打磨坡口,用不鏽鋼焊條替代鑄鐵焊條,每焊一點,敲擊7-8分鍾釋放應力。這場耗時3天的搶修,以20元成本省下4400元備件費,將“有理想”的奮鬥信念轉化為破解技術難題的實際行動。
排水係統改造
針對C301/C302皮帶機尾排水“高能耗、高損耗”問題,班組積極推進相關改造:出口管接長至30cm並焊接快接頭,實現作業標準化;金屬軟管替換水帶,實現管理係統化;鐵管固定泵掛耳,實現操作精細化。改造後數據印證效益最大化:單泵日運行時間從6小時縮至48分鍾,年降電耗1.7萬元,水帶損耗從年更換24條降至1條,而每度電的精準算賬,讓降本實踐表現得“淋漓盡致”。
從抽油工具的“毫米級”到鑄鐵焊接的“創新突破”,再到排水係統的“效能革命”,幹熄焦二班以“四有”鑄魂、“四化”塑形,在算清經濟賬的同時,更書寫著“艱苦奮鬥、開拓進取”的精神。(江碧睿)
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:溫曉霞
相關文檔
版權說明
【2】 凡本網注明"來源:XXX(非中國鋼鐵新聞網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於傳遞更多信息,並不代表本網 讚同其觀點,不構成投資建議。
【3】 如果您對新聞發表評論,請遵守國家相關法律、法規,尊重網上道德,並承擔一切因您的行為而直接或間接引起的法律 責任。
【4】 如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯係的。電話:010—010-64411649
地址:北京市朝陽區安貞裏三區26樓 郵編:100029 電話:(010)64442120/(010)64442123 傳真:(010)64411645 電子郵箱:
中國冶金報/中國鋼鐵新聞網法律顧問:大成律師事務所 楊貴生律師 電話: Email:
中國鋼鐵新聞網版權所有,未經書麵授權禁止使用 京ICP備07016269號 京公網安備11010502033228




























