陳啟發:紮根一線“淘金”!他靠“崗位創新”從數據裏“摳”出170萬效益
2026-03-26 16:06:50
在重慶鋼鐵軋鋼廠熱卷產線,高級工程師陳啟發是個“另類”——他的“辦公室”常在現場。他紮根一線,與操作工並肩作戰,將目光鎖定生產實際,以“崗位創新”為犁,深耕鋼鐵軋製的沃土,硬是從龐雜數據中“淘”出真金白銀,將降本增效鍛造成沉甸甸的效益。今天,讓我們走進軋鋼廠,一起聽聽陳啟發的降本故事~~
優化竄輥策略:為生產裝上“增效器”
提升軋製計劃公裏數以降低換輥次數及輥耗創效127萬元
通過降低軋輥磨損程度
改善產品外形不合
隨著產品結構調整,熱卷產線冷軋壓延產量比例攀升,但在軋製計劃後期帶鋼頻發的“複合浪”問題,如同無形枷鎖,嚴重製約了軋製計劃長度。客戶反饋更是雪上加霜:“部分冷軋基料存在凸棱缺陷,不解決就停訂!”壓力當前,陳啟發挺身而出。
他帶領團隊一頭紮進生產數據,對軋輥磨損量、全周期板形參數等進行地毯式分析,揪出症結:原有竄輥采取固定步長和行程的方式,導致軋輥磨損量偏大,最大磨損量達到0.4mm。如何破局?陳啟發將目光投向數據深處。通過優化輥形曲線,並依據不同軋製計劃量身定製竄輥策略,實現變步長、變行程的智能控製,這好比為軋輥穿上了一件量身定製的“防護衣”,有效減少了軋輥集中磨損和接觸應力。
效果立竿見影:軋輥最大磨損量硬銳減25%,困擾生產的帶鋼橫向凸棱問題迎刃而解。軋製計劃公裏數更是往前邁進了一大步,足足提升10km。更可喜的是,換輥次數減少,輥耗顯著降低,年均降本高達127萬元!
精軋自動糾偏升級:為係統裝上“穩定器”
降低廢次降創效43.67萬元
通過糾偏係統優化
改善產品缺陷
為提升自動化水平,根治“帶鋼中心線跑偏”“軋爛甩尾”等頑疾。熱卷產線引進了3個機架自動糾偏檢測係統。然而這套“新武器”初期卻“水土不服”:檢測偶發異常,操作幹預頻繁,效率大打折扣。
為產線技術保障的中堅,陳啟發豈容它“任性”?他化身技術“偵探”,對檢測環境與異常曲線抽絲剝繭,最終鎖定“元凶”——水汽幹擾。找到病灶,他精準施治:一方麵優化數據過濾算法,剔除異常幹擾;另一方麵調整程序邏輯,實現對軋製工藝水的精準控製,有效避免了關鍵位置的異常波動,檢測數據重歸穩定。
針zhen對dui人ren工gong幹gan預yu痛tong點dian,他ta深shen入ru研yan究jiu帶dai鋼gang跑pao偏pian規gui律lv,針zhen對dui不bu同tong鋼gang種zhong規gui格ge和he機ji架jia,製zhi定ding精jing細xi化hua調tiao整zheng參can數shu,並bing新xin增zeng自zi動dong輥gun縫feng調tiao整zheng機ji架jia功gong能neng。成cheng果guo顯xian著zhu:自動調平精度大幅躍升,人工幹預率直降60%,係統最終實現了100%全自動穩定運行!由此,層間不齊、溢出邊、軋爛、切尾等缺陷得到明顯遏製,僅此一項,每年減少廢次品返修帶來的成本就達43.67萬元。(崔偉)
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:溫曉霞
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