中南股份軋材廠“雙高棒”生產不斷取得新突破
2026-03-28 23:23:59
寶武集團中南股份軋材廠棒材車間棒一線“雙高棒”改造投用之後,全員全力提升產線生產效率。5月份,棒一線成功軋製直徑14mm、16mm、18mm三種規格產品,累計打破班產、日產紀錄22次,極大提振了員工士氣,為持續提升再創佳績增添了信心。
廠部鼎力支持,協同保障助力達產達效
軋材廠統籌協調生產、維檢、科室等多部門力量進行設備消缺以及解決技術難題。通過設立並動態更新月度生產“班組龍虎榜”,透(tou)明(ming)化(hua)營(ying)造(zao)班(ban)組(zu)間(jian)你(ni)追(zhui)我(wo)趕(gan)的(de)競(jing)爭(zheng)氛(fen)圍(wei),提(ti)高(gao)班(ban)組(zu)的(de)競(jing)爭(zheng)意(yi)識(shi),同(tong)時(shi),配(pei)套(tao)實(shi)施(shi)勞(lao)動(dong)競(jing)賽(sai)等(deng)正(zheng)向(xiang)激(ji)勵(li)機(ji)製(zhi),激(ji)發(fa)員(yuan)工(gong)攻(gong)堅(jian)克(ke)難(nan)精(jing)神(shen)。棒(bang)材(cai)車(che)間(jian)成(cheng)立(li)攻(gong)關(guan)小(xiao)組(zu),以(yi)車(che)間(jian)副(fu)主(zhu)任(ren)(主持工作)陳小星為首,統攬全局,布控生產,團隊成員各司其職分區域實施專業管控,重點關注軋機主操參數調控,精整穩控生產,準備班輥環係統管理,解決生產堵點。
精細管控生產流程,全力提升作業效能
攻關小組深入一線,關注效率提升與質量管控。一是跟蹤摸索模塊軋機更換輥環效率,優化更換流程,K1輥環的更換效率提升60%,穩定控製在60分鍾。二是質量工與主操有效溝通,不斷優化鋼坯定重,減少非尺產品,嚴格控製負差波動,有效減輕下工序負擔;三是主操工迅速適應新工藝,穩定預精軋與模塊軋機間張力調整,熟悉新倍尺剪的算法邏輯,根據冷床長度和拋鋼距離精準調整,力求每段倍尺都能達到最佳狀態。重點監控新增高速區設備3號剪、倍尺剪、夾尾器、轉轂、熱檢信號及冷床鋼狀態。
強化精整生產管控,力保穩產增效
隨著產能趨於穩定,精整區域成為減少誤產時間的重點攻關方向。一是源頭控製非尺,控製尾鋼長短,通過穩定預精軋調整線差,從粗軋開始直至A線b線的料型控製,減少非尺的產生。二是動態排鋼優化,軋線速度逐步提高,精整根據橫移鏈的鋼材量,利用AB區巧妙排鋼,確保不積鋼,提高點數的準備性;合理使用水平鏈B區及時疏通精整排鋼,在停機時間利用其處理待處理鋼材,並正向激勵激發員工工作主動性。
棒yixianquantiyuangongzaishengchantishengshizhanzhongkuaisuchengchang,zaigongkenantizhongchuilianjineng。tuanduichengyuanjijifenxiangtiaoshiyucaozuojingyan,quncequnlijiejuexianchangwenti,gongtongtuidong“雙高棒”改造項目投產後快速步入正軌,實現產能新突破。(陳娟)
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:溫曉霞
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