重慶鋼鐵首套“噴吹式KR+撈渣”脫硫設備係統改造成功
2026-04-16 07:22:28
重慶鋼鐵圍繞“全麵對標找差、狠抓降本增效,管理極致、消耗極限”生產理念,堅持問題導向、目標導向,通過技術降本、工藝改造等方式不斷提升體係能力,追求極致生產效率。近日,重慶鋼鐵首套“噴吹式KR+撈渣”脫硫設備係統改造成功,改造後KR脫硫處理周期較改造前縮短了0.39分鍾/罐,脫硫劑單耗降幅達到21.1%,鐵水脫硫前後處理的渣中TFe含量分別減少1.7%和7%,脫硫劑消耗、渣中鐵損等合計降本約3元/噸·鐵。
“噴吹式KR”脫硫工藝介紹
“噴吹式KR”脫硫工藝:是(shi)近(jin)年(nian)來(lai)興(xing)起(qi)的(de)先(xian)進(jin)脫(tuo)硫(liu)工(gong)藝(yi),該(gai)工(gong)藝(yi)將(jiang)脫(tuo)硫(liu)粉(fen)劑(ji)通(tong)過(guo)噴(pen)槍(qiang)高(gao)速(su)射(she)入(ru)鐵(tie)水(shui),在(zai)減(jian)少(shao)粉(fen)劑(ji)揮(hui)發(fa)的(de)同(tong)時(shi),增(zeng)加(jia)與(yu)鐵(tie)水(shui)接(jie)觸(chu)麵(mian)積(ji),大(da)幅(fu)降(jiang)低(di)脫(tuo)硫(liu)劑(ji)消(xiao)耗(hao),而(er)“撈渣”可最大限度“瀝幹”渣中帶鐵,從而降低鐵水損耗,極大降低生產成本。
改造前,重慶鋼鐵KR脫硫工藝一直采取“溜管下料+扒渣”的生產方式,此脫硫工藝脫硫粉劑利用率低,現場粉塵嚴重,生產效率欠佳,影響脫硫工序成本。為降低脫硫工序成本,重慶鋼鐵成立KR改造攻關團隊,引進新型“噴吹+撈渣”的先進工藝技術,對現有的脫硫工藝進行改造。
在改造過程中,重慶鋼鐵煉鋼廠專業技術人員全程跟蹤,不斷優化調試,攻克了噴槍不下料、噴吹過程鐵水噴濺大等重重難關,最終順利完成了重慶鋼鐵首套“噴吹式KR+撈渣”改造。(左東、劉小紅)
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:溫曉霞
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