變則通 通則達
——工藝優化、設備技改助推淮鋼煉鋼廠高質量發展
2026-04-16 00:28:38
2020年,江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司煉鋼廠圍繞產品質量提升、節本降耗、提(ti)質(zhi)提(ti)產(chan)實(shi)施(shi)了(le)諸(zhu)多(duo)技(ji)改(gai)項(xiang)目(mu)。目(mu)前(qian),部(bu)分(fen)技(ji)改(gai)已(yi)經(jing)完(wan)成(cheng)並(bing)發(fa)揮(hui)作(zuo)用(yong),部(bu)分(fen)技(ji)改(gai)正(zheng)在(zai)緊(jin)鑼(luo)密(mi)鼓(gu)地(di)推(tui)進(jin)中(zhong)。這(zhe)些(xie)工(gong)藝(yi)設(she)備(bei)技(ji)改(gai)為(wei)煉(lian)鋼(gang)廠(chang)增(zeng)添(tian)了(le)更(geng)充(chong)足(zu)的(de)底(di)氣(qi),助(zhu)力(li)煉(lian)鋼(gang)廠(chang)蹄(ti)疾(ji)步(bu)穩(wen)地(di)走(zou)在(zai)高(gao)質(zhi)量(liang)發(fa)展(zhan)道(dao)路(lu)上(shang)。
窮則變——從工藝設備技改找答案
在煉鋼生產中總會遇到這樣那樣的難題,影響著質量的提升、生產的順行,而38CrMoAl的表麵質量問題、小方坯連鑄機澆鑄過程水口擠鋼水問題、lianzhupidingchihegelvdiwentizechengweilvgongbupodebilei。danchunyikaotigaorendejinenghezerenxinlaijiejuewentishouxiaoshenwei,erqierongyifanfu,xiangyaochedigaibianxianzhuangzhiyou“走出去、引進來”,不斷學習,從工藝和設備技改中尋找答案。
通過到大連特鋼交流,發現其38CrMoAl保護渣的成分與淮鋼煉鋼廠有較大差別後,分廠立即進行配比調整,開展工藝試驗,優化保護渣的堿度和熔點,使38CrMoAl表麵凹坑、夾jia渣zha問wen題ti得de到dao了le徹che底di解jie決jue,表biao麵mian質zhi量liang有you了le質zhi的de飛fei躍yue。原yuan來lai每mei天tian均jun要yao修xiu磨mo一yi兩liang支zhi鋼gang坯pi,到dao現xian在zai基ji本ben不bu需xu要yao修xiu磨mo,減jian少shao了le勞lao動dong量liang,節jie約yue了le修xiu磨mo成cheng本ben。
針對小方坯澆注過程水口擠鋼水這一難題,煉鋼廠通過長期摸索、大膽實驗,最終在水口優化技改中找到了答案。淮鋼浸入式水口內徑與其他同行企業相比較小,碗部淺、吻合度不足,澆注過程中有時會出現擠鋼水、吸氣、液位波動等現象,影響了產品質量。煉鋼廠通過比較並結合實際情況,對水口碗部和內徑進行了優化。優化後,水口密封性、通鋼性大大提高,生產澆注過程順暢。5#連鑄使用新的水口,創造了10個中包均無擠鋼水現象的紀錄,提高了產品的一次合格率。
此外,3#連鑄激光定尺的技改,較原來的編碼器測量輥測量控製精度大大提高,連鑄坯定尺的精確測量控製得以實現。3#連鑄定尺合格率較改造前明顯提升,促進了金屬料收得率的提升和下道顧客滿意度的提高。目前0-10mm的合格率已接近80%,0-50mm的定尺合格率已達100%。
變則通——讓工藝設備技改保順行 RH生產時的蒸汽問題,一直是煉鋼廠調度主任的“夢魘”。weibaozhengzhengqidewending,yaoshikeguanzhuzhengqiqingkuang,shaoyoubodongjiuhuiyinzhenkongdudabudaoyaoqiuzaochengshengchanbeidong。jiuqigenyuanshiyinweiyuanyouxureqirongliangxiao,xureguodunenglibuzu,duiRH高真空度保持影響較大。通過調研,煉鋼廠增加了一台200立方蓄熱器,並完善蒸汽控製閥、優化蒸汽管線走向,使得蓄熱過渡能力得到了提高,穩定了RH蒸汽的保供和生產節奏的順行。技改後,RH高真空度保持率達到98%以上,生產組織不再“受製於人”。8月份,煉鋼過RH爐數達到785爐,首次實現了第三攻關目標,打破了單月過鋼最高紀錄。
行車定位係統的投入,使轉爐爐號與對應鐵水包次號進行關聯,實現了轉爐鐵水、廢鋼稱重成分的自動采集和傳輸,為轉爐自動化控製創造了條件,同時也有利於鋼包管理和行車運行管理,使精細化管理更加通暢。
通則達——向工藝設備技改要效益
VD罐的清渣作業原來實行人工打掃,清理時間長、勞動強度大、作業環境差、危險係數高,現在開始使用機械抓鬥進行清理,效果較好,不僅清渣速度快、安an全quan性xing高gao,還hai可ke以yi利li用yong生sheng產chan間jian隙xi清qing渣zha,大da大da壓ya縮suo了le清qing渣zha時shi間jian,降jiang低di了le工gong人ren的de勞lao動dong強qiang度du。與yu此ci同tong時shi,更geng有you利li於yu提ti高gao爐lu線xian真zhen空kong比bi例li,提ti升sheng鋼gang種zhong附fu加jia值zhi。
通過減少RH浸漬管耐材厚度,在不增加外部尺寸的條件下,內徑由450mm擴大到510mm,使環流量增加,促進了鋼水的脫氣,提高了RH爐精煉效率:鋼水中氣體脫除到相同含量所用時間縮短了25-30%,純淨度較技改前也有提高,為下一步壓降真空處理時間、提高真空比例提供了保證。
隨sui著zhe轉zhuan爐lu廢fei鋼gang比bi的de提ti升sheng,出chu鋼gang溫wen度du的de控kong製zhi成cheng為wei難nan點dian。出chu鋼gang脫tuo氧yang合he金jin化hua時shi大da量liang合he金jin的de加jia入ru,鋼gang水shui溫wen降jiang較jiao大da,到dao精jing煉lian爐lu的de進jin站zhan溫wen度du難nan以yi保bao證zheng,影ying響xiang精jing煉lian電dian耗hao的de同tong時shi也ye延yan長chang了le精jing煉lian時shi間jian。通tong過guo轉zhuan爐lu合he金jin烘hong烤kao技ji改gai,合he金jin可ke加jia熱re到dao200℃以上,有效降低出鋼溫降,達到提高進站溫度的目的,為進一步提高廢鋼比和降低電耗提供了可能。
鋼gang包bao自zi動dong吹chui氬ya接jie頭tou的de改gai造zao和he鋼gang包bao底di吹chui控kong製zhi係xi統tong的de技ji改gai,增zeng加jia了le接jie頭tou的de可ke靠kao性xing,保bao證zheng了le吹chui氬ya效xiao果guo,可ke以yi有you效xiao控kong製zhi因yin各ge種zhong原yuan因yin造zao成cheng的de攪jiao拌ban效xiao果guo差cha、無攪拌倒包等事故的發生。出現異常時,可以快速查找漏氣點,提高精煉爐攪拌的穩定和精確控製。8月份,精煉工序氬氣消耗量為1.39m³/t,較年初的1.8 m³/t降低了約0.4 m³/t,每月可節約氬氣消耗成本15萬元。
除了這些已經完成的技改,煉鋼廠正在實施的項目還有:5#連鑄機整體內裝水口技改,有利於5#連鑄產品的升級,一些高規格鋼種也可在5#連鑄生產;電(dian)爐(lu)增(zeng)加(jia)爐(lu)門(men)槍(qiang)技(ji)改(gai),項(xiang)目(mu)實(shi)施(shi)後(hou)可(ke)以(yi)增(zeng)加(jia)配(pei)碳(tan)量(liang)造(zao)好(hao)泡(pao)沫(mo)渣(zha),有(you)利(li)於(yu)電(dian)爐(lu)終(zhong)點(dian)碳(tan)的(de)提(ti)高(gao),可(ke)以(yi)加(jia)快(kuai)冶(ye)煉(lian)節(jie)奏(zou),降(jiang)低(di)終(zhong)點(dian)氧(yang)化(hua)性(xing),提(ti)高(gao)電(dian)爐(lu)爐(lu)齡(ling),提(ti)高(gao)鋼(gang)水(shui)質(zhi)量(liang);2#連鑄輕壓下技改,可以有效改善連鑄坯中心疏鬆、縮孔、偏析等問題,有利於鑄坯內部質量的提升……
“苟日新,日日新,又日新。”正是有了敢於變革、堅持變革、享受變革的氛圍,煉鋼廠才有了欣欣向榮的景象。海納百川,方可驚濤拍案;奮楫篤行,得以萬裏可期。(馬慶豐)
來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網
編輯:網站實習3
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